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市場倒逼企業(yè)機器正在換人 一臺機器省2人

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-11-13 10:59  來源:中金在  瀏覽次數(shù):11
?走進(jìn)東莞市常平鎮(zhèn)龍昌數(shù)碼科技有限公司注塑車間,12臺機器手正在緊張工作,它們將剛剛注塑成型還發(fā)燙的塑料件從注塑機中揀出來送上傳送帶;對于玩具企業(yè)來說,安裝磁鐵是一件比較麻煩的工序,同極相斥、異極相吸經(jīng)常把工位搞得一團糟,而在龍昌的組裝車間,4臺四角S全自動裝磁鐵機承擔(dān)起全廠所有產(chǎn)品的磁鐵安裝工作,又快又準(zhǔn)……企業(yè)管理人員張利民介紹說,12臺機器手替代12個分揀工,4臺全自動裝磁鐵機每臺可替代7名裝配工,這不但減少了人手,還避免了塑料件分揀過程中的燙傷事故。對于龍昌來說,是市場逼著企業(yè)用“機器”去換“人”,6年來企業(yè)逐漸體會到了自動化生產(chǎn)帶來的便利。
  招工難,想到“機器手”
  在多數(shù)人眼中,港資企業(yè)龍昌只是一家生產(chǎn)玩具的勞動密集型企業(yè),上世紀(jì)80年代就在常平鎮(zhèn)安家落戶,盡管產(chǎn)品從毛絨玩具、塑料玩具發(fā)展到現(xiàn)在的數(shù)碼玩具,甚至是智能玩具,但勞動密集型企業(yè)的性質(zhì)一直沒有變化。很長一段時間以來,企業(yè)的競爭力就是有足夠的廉價勞動力,企業(yè)員工最高達(dá)到8000人,這樣豐富的人力資源是對海外市場合作伙伴最可信賴的保證,它保證了龍昌能夠按時交單發(fā)貨。
  “從2006、2007年開始,企業(yè)招工就不那樣順暢了。”龍昌主管人力資源的行政及制造成本總監(jiān)梁秋雅說,在此之前,春節(jié)過后有源源不斷的外來務(wù)工人員找來,2006、2007年開始,出現(xiàn)了訂單高峰時人手不夠的情況,2008年金融危機是個轉(zhuǎn)折點,出現(xiàn)了用工荒;到了2010年用工荒到達(dá)頂點,企業(yè)為了招到足夠的人手,紛紛大幅度提高人員工資及各項福利待遇。
  “一方面是工人最低月工資從2008年的500多元提高到現(xiàn)在的1300多元,還無法找到足夠的人手;另一方面訂單的利潤空間被國際采購商擠壓,玩具企業(yè)這段時間是最痛苦的。”梁秋雅表示,現(xiàn)在廠里工人基本工資、加班工資及各種補貼福利算起來,企業(yè)對每個普工實際月開支普遍超過3000元,技術(shù)工種開支更高,并逐年上漲,如果還像以前那樣拼招工規(guī)模,企業(yè)已經(jīng)無法承受了。
  “擺在企業(yè)面前就兩條路,一條是搬離內(nèi)地,相對于內(nèi)地,東南亞一些國家具有更廉價更充足的勞動力;另一條路是改變經(jīng)營模式和生產(chǎn)方式,用自動化生產(chǎn)替代純手工勞動。”龍昌董事總經(jīng)理梁鐘銘表示,龍昌選擇了后者。
  一臺機器省2人
  針對企業(yè)的實際需求,2009年龍昌自主開發(fā)了自動啤T釘機和自動啤軸機,用于變形金剛玩具膠件啤T釘和鉚軸,這開始了龍昌“機器換人”的嘗試。龍昌技術(shù)方面負(fù)責(zé)人陳西虎介紹說,當(dāng)時就這兩臺機器的研發(fā)及相關(guān)自動化起步階段的投入,企業(yè)就付出了100多萬元,這對于龍昌這個勞動力密集型企業(yè)來說算得上是大手筆了。當(dāng)時企業(yè)內(nèi)部還有很多人將信將疑,過去給膠件啤T釘和鉚軸一直是手工完成,就這兩臺“四不像”的機器能干好這個工作?
  實踐是最好的老師,企業(yè)過去給變形金剛膠件啤T釘,需要3個人沒日沒夜地干,但產(chǎn)品合格率一般在96%左右,換上自動啤T釘機后,只需要一個人操作機器,生產(chǎn)率大幅提高,關(guān)鍵是良品率提高到令人難以置信的99.8%,這為企業(yè)節(jié)約了一大筆原材料損耗開銷;自動啤軸機同樣將過去3個人干的工作降到一個人看機器,良品率也從過去的95%上升到99.5%。
  自此開始,自動打碼機、自動格式化轉(zhuǎn)盤、自動噴油機、注塑機器人、LED成型機……一套套自動化設(shè)備走進(jìn)了生產(chǎn)車間,這些設(shè)備最低限度都可以替代兩個以上的用工,而一臺TAG格式化設(shè)備就替代了9個用工。
  在自動噴涂車間,這里刺鼻的油漆味比同類工廠要小很多,操作工人將要噴涂的部件安裝好后關(guān)上艙門,噴涂工作就在一個密閉的空間自動完成了。當(dāng)班的員工表示,有了這套設(shè)備,他們的工作環(huán)境和工作強度有了質(zhì)的改善,良品率也從過去的92%提高到98%。
  “龍昌員工最多的時候總數(shù)達(dá)到8000名,那時候龍昌談不上什么自動化率,基本是手工操作,當(dāng)時的出口額是七八億港幣;現(xiàn)在龍昌只有2000多名員工,采用自動化設(shè)備,出口額還是七八億港幣。”梁秋雅介紹說,這其中除去企業(yè)轉(zhuǎn)型升級增加產(chǎn)品附加值的原因外,自動化生產(chǎn)設(shè)備極大提高生產(chǎn)率也是一個重要原因,基本上企業(yè)每增加一臺自動化設(shè)備,可減少一線用工2個。
  加快“機器換人”進(jìn)程
  “龍昌的‘機器換人’,走過三個階段,從一開始生產(chǎn)環(huán)節(jié)中單一動作自動化制作,到后來的多工位自動化設(shè)計,再到目前整線自動化設(shè)計,經(jīng)過6年的‘機器換人’,龍昌自動化設(shè)備利用率保持了約5%的年增長率,目前龍昌通用設(shè)備自動化率已經(jīng)達(dá)到35%,專用設(shè)備自動化率已經(jīng)達(dá)到60%。”陳西虎介紹說。
  對于“機器換人”所帶來的效益,梁秋雅表示這一年與上一年效率比是不一樣的,初期投入高收益低,越往后收益就越高,2009年企業(yè)投入自動化項目101.5萬元,財務(wù)測算收益35.4萬元;2012年投入約500萬元,收益則達(dá)到162萬元,今年前5月投入165.3萬元,收益則達(dá)到148.8萬元,“機器換人”帶來的效益也呈加速度發(fā)展。
  梁鐘銘表示,龍昌要以實現(xiàn)玩具行業(yè)工業(yè)自動化為發(fā)展方向,為行業(yè)發(fā)展闖出一條新路。今年企業(yè)自動化年度效益預(yù)計達(dá)到200萬元以上,而5年內(nèi)要以50%的增長率遞增;自動化設(shè)備利用率5年內(nèi)以5%遞增,實現(xiàn)專用設(shè)備自動化率達(dá)到70%,通用設(shè)備自動化率達(dá)到50%。
  東莞市目前安排2億元“機器換人”專項資金,通過事后獎勵、撥貸聯(lián)動、設(shè)備租賃補助和貸款貼息推動“機器換人”進(jìn)程。東莞市計劃用3年左右的時間,推動50%以上的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成新一輪技術(shù)改造,通過“機器換人”推動技術(shù)紅利替代人口紅利。?
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